告急!发货时间临近,成品库存不足!
告急!包装停工待料!切割日生产量无法满足包装。
告急!因为切割废品损耗,各工段需增补生产量。
2015年,同煤电力环保原平分公司投产初期的生产协调会上,一份份生产进度报告,切割成了焦点。
切割,是催化剂生产线上的最后一道工序,如果说之前的混炼,挤出,烧成等工段是产品制作,那么切割就是产品的美容工艺。
当时,切割工序的成品合格率一直徘徊在80%左右,看着一盘盘掉边掉角的切割废料,切割班长急,项目部和分公司领导更急。“组织专项技改小组,攻克难题,提高成品率”。 命令下达后,同华发电公司原平项目部技改小组立即行动起来。
经排查,各工段工艺运行参数均正常,化验物料抗压性合格,技改小组最终确定物料出现掉边掉角问题只能出现在切割工段。
他们提出改变输送带进程、调节锯条速度、更换锯条频次、加装端头阻尼条等等各种措施都无法彻底解决这问题。有着三十多年工作经验的切割班长柳建崇,改变思路,从模块受力方面查找原因,通过认真观察物料切割过程,发现菱形摆放的模块切割至距底角约20mm时,末端未切部分在重力作用下自行脱落,造成截面边角破损。症结找到了,对策很快确立,技改小组提出改变催化剂模块摆放角度,分散切割料局部受力,排除边角破损的实施方案。通过多次试验,由原设计的模块菱形摆放改变为倾斜20度平行摆放效果最佳,在不同的传送速度下测试,掉边掉角现象基本得到控制,废品率降低到2%以下。在此基础上,他们又对输送带支撑架进行了加装固定支撑条改造,使切割合格率提高到98%以上。
改造后,切割出的催化剂模块截面平整,边角光洁,即保证了切割质量又提高了切割速度,为企业创造了可观的经济效益。(邬秀荣)