11月21日和12月01日,晋江天然气发电有限公司根据年末发电机组启停安排,结合机组年度检修计划,分别对该司#2、#3发电机组余热锅炉进行了十八胺保养。
结合近年来余热锅炉十八胺保养经验,本次保养采取了新的方式,不再单独设立高、中压汽包单独加药管路和采取机组滑压停运方式。而是采用在机组停机前3小时,在机组满负荷情况下,先调整调节炉水PH和磷酸根在允许值,再通过凝结水泵入口处接入十八胺加药管进行加药,确保十八胺加入后到停机前有2小时以上的热力循环,使锅炉设备内表面形成一层单分子憎水保护膜,进而达到防止金属腐蚀的目的。保养过程注重以下环节的控制,如:加药时间、加药流量、加药过程水质监督、机组运行方式调节、停运后热炉放水等。
机组停运期间,余热锅炉系统内部可能会残留水分,同时系统不可避免要接触到具有腐蚀性的大气(包含氧气、二氧化碳、水分及其它侵蚀性成分),因此若不进行有效的防腐蚀保护,将会对热力设备带来严重危害。
针对#2、#3机组将停运超过30天的实际,该司技术部门联合实施了本次余热锅炉十八胺保养,经过保养后跟踪,各项指标均达到预期值,进一步丰富了实践经验,为提升锅炉保养质量奠定了基础。