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中国石油坚守奋战 大“气”磅礴保供应

新华网发布时间:2023-02-09 09:54:29

  当前,我国北方地区仍处于冬季保供的关键时期。去冬今春,全国迎来大面积寒潮,冷空气频繁来袭,天然气需求量居高不下。1月份天然气产量同比增长4.32%,去冬今春天然气高峰日产量较去年同期增加1000万立方米。

  中国石油相关单位充分挖掘潜力,积极推动天然气增储增产的同时,科学优化运行方案,全力奋战天然气保供工作。

 中国石油长庆油田多措并举为下游百姓“供好气”

  长庆油田1月份天然气产量达到48.07亿立方米,同比增长4.32%;去冬今春天然气高峰日产量达1.68亿立方米,同比增加1000万立方米。

  长庆靖边、榆林、苏里格、神木、子洲等主力气田全面进入应战状态,2万多口气井开足马力。围绕保障大管网及周边民生用气,长庆油田严密监控陕京、靖西线等关键节点压力,督促各单位加强采出水、甲醇拉运组织和管线清堵工作;同时总调度室每日跟踪各单位罐车拉运组织及管线清堵作业情况,力争让天然气“颗粒归仓”。

  油田第一时间对气井及管线冻堵、压缩机故障等进行处置恢复,开展排水采气措施8200井次,增产天然气1.78亿立方米。春节期间,在毛乌素沙漠腹地,全国最大陆上整装气田——苏里格气田日供天然气达9700多万立方米。

  2023年,长庆油田气田产能建设按照“条件成熟一口开工一口”的原则,各项目组抢前抓早,钻井工程已快速平稳启动。目前,长庆气田共开钻气井22口,日进尺4701米。作为长庆油田目前最大的采气厂,第一采气厂每天有近3300万立方米的天然气汇入输气管网;钻井高效启动,已到位钻机78部。

  长庆陕224储气库、苏东39-61储气库以最大能力采气调峰,苏里格第二、三、四、六处理厂满负荷运行,佳县处理站、苏里格第五处理厂、神木第二处理厂天然气处理能力高位运行。

  中国石油大港油田科学优化运行方案 全力保障民生用气

  2月1日,全国多数地区迎来大风降温天气,大港油田11座储气库74口采气井整体发力,以连续40日保持在日采气量高位运行的能力,全力确保北京及周边地区天然气安全平稳有序供应。

  大港油田储气库群科学优化生产运行方案,实施采气检维修计划37项,合计1661台/套,为采气期间设备设施平稳运行筑牢了坚实基础。结合上级生产指令及新库试采情况,该库群在“低渗区、水淹区”等低产、复杂井上持续用力,精准实施“一井一策”,分类管理,充分提升采气能力,全方位保障气量充足、通道顺畅。目前,储气库群日采气量峰值最高可达3050万立方米,为京津冀地区用气增长提供保障。

  大港油田依托千米桥、张海地区的建库优势,积极推进储气库扩容达产及新储气库建设,不断提升天然气调峰保供能力,始终以全力以赴的姿态守护万家温暖。

  中国石油吉林油田系统普查专项治理 科技助力稳产保供

  今年1月,松原采气厂生产天然气超计划23万立方米,实现了首月开门红。

  为保证天然气平稳生产,松原采气厂通过深化气藏认识,摸清潜力,提升地面系统适应性,加大各类措施自主实施能力,全面提升“十四五”后三年各项开发指标。深化气藏认识,加强厂院深度融合,建立联合项目组,系统开展各气田精细气藏描述,分块、分层表征剩余气分布。地质工艺一体化充分结合,深入开展“一井一策”,提出老井重新认识方案。系统普查、精心梳理井筒状况,重点开展井筒专项治理,从而达到产能充分发挥的目的。攻关气井重压技术,实现储量充分动用。持续优化措施结构,开展低成本措施替代试验,主要攻关中浅层小设备替代深层提压试验、泡排替代压缩机助排试验,并推动解水锁措施外委转自营,降低措施成本。

  在储气库生产方面,松原采气厂遵循建库区高效注采与外围区积极外扩的原则,合理生产运行安排和推进重点工程项目建设,保证建库区达容达产,同时加快双坨子外围可行性研究论证,扩大规模。重点开展低效注采井治理、利用监测将气库动态分析精细化、深化地质认识开展主体区库容评估、储气库运行参数优化与调整技术研究等工作。

 中国石油青海油田答好冬供考卷

  自2022年10月中旬以来的3个多月,青海油田为甘青藏三省区持续供应天然气4.98亿立方米,以“高原温度”温暖千家万户。

  气田稳产一直是一块难啃的硬骨头。青海油田实现连续12年天然气稳产,充分发挥了“压舱石”作用。作为甘青藏三省区的主要气源地,青海油田始终把冬季保供作为政治任务,积极落实中国石油和青海省保供要求,明确冬季日达产供气目标。

  针对近年来气田建产难度逐渐增大的现状,青海油田坚持效益建产理念,建立产能“项目池”,优化区块部署,强化过程管控,在涩北、南八仙等老区实施井网完善、水侵挖潜,结合新井投产效果,建立井位动态优化机制,2022年建成产能3.9亿立方米,产能符合率达95.1%。在昆特依新区,通过优选钻具组合及定向仪器,保障了超深超高温大斜度井顺利完井。

  青海油田组建气井“措施库”,确保措施井地质潜力靠实、施工安全可行、运行成本受控。持续开展降液面、降砂面工作,增加气井维护次数,保障了1148口问题井稳定生产。开展长停井、套损井治理,恢复87口井,开井率提升至90%以上。2022年措施维护增产13.8亿立方米,综合递减率较2021年下降1.5个百分点。

  青海油田狠抓技术攻关,针对主力气田水侵储量占比高、潜力大的现状,开展水侵机理物模实验,建立水侵区挖潜标准,采用“新井+措施挖潜”的方式实施119口井,日增产48.6万立方米,有效率达70%。针对防砂费用高、有效期短的问题,推广一体化充填工具、变黏滑溜水压裂液体系和人工井壁防砂,通过优化充填砂量、封口半径及入井筛管长度,单井防砂有效率稳定在85%以上。

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