一体式造槽机是水电八局海南供水项目团队经过1年多的时间研发的专利产品,2023年4月全国首创一体化造槽机预压试验成功开始运行,目前已完成渡槽 106跨,一体式造槽机的使用,打破了传统的造槽方式,在使用过程中经过不断的总结改进,实现单台套月浇筑4.5跨,每跨槽身较传统满堂架施工方法节约成本3万多元,节约临时征地200多亩,浇筑出的槽身工程质量优良,彰显了八局科技创新实力。
2024年2月15日,海南供水一体式造槽机完成六号渡槽的施工,同月21日自行转场到7号渡槽,开辟新的战场。7号渡槽全长1065米,最大跨高27米,第 59 跨-63 跨(5 跨)为转弯段,转弯半径 100米,一体式造槽机在狭小的作业面上无法进行大角度自行转弯。
针对7号渡槽特点,项目科研团队展开了一场头脑风暴。
“用传统方式找个预制场进行预制槽身,然后运到现场进行吊装。”
“采用满堂架的方式,现场浇筑。”
“找预制场预制,最近的现成预制场,运输距离达到30多公里,很多机耕路无法满足槽身进场要求,加宽道路协调难度大,需要大量的进行征地,不具备条件。自建预制场,在渡槽周边无合适场地(基本农田不允许建预制场)且征地手续办理复杂,耗时长至少需要2个月时间,加上土地租金、税金,性价比不高。”
“满堂架现浇,渡槽高27米,槽身重量52.45吨,基础面是水田,淤泥3米多厚,承载力达不到要求,处理难度大。这么高的排架,在使用过程中存在巨大的安全风险,同时材料进场后的防盗也是一个难题。
传统方案施工被一一否决,讨论陷入了僵局。
“不能让我们的专利晒太阳。”项目经理舒高峰一句话,为大家提供了新思路。
“造槽机虽不能大角度转弯,但渡槽的长度都一样,只是转弯段的端头不同,重新设计端头模板后,能否用造槽机在渡槽上预制槽身。”
“利用造槽机的灵活性,可前进预制槽身,可后退让出吊装工作面,退回来再预制,和母鸡下蛋一样,重复作业。”
“把预制场建在渡槽上,借机下蛋!这个想法可行!”项目总工焦志毛当场拍板。项目部旋即成立了由技术总工焦志毛为首的攻关小组,开始了对7号渡槽施工便道,模板改造及吊装的技术展开设计工作。同时在不影响造槽机正常运行的前提下,测量按要求对每个墩柱进行了复核,施工部门联系专业吊装公司,对现场道路进行了实地踏勘,并将意见反馈给了技术部门。经过1个多月的紧张计算,项目制定了《排浦分干渠渡槽转弯段槽身预制吊装专项方案》即在7号渡槽低跨第 11 跨开始进行 14 跨(第 58-71 跨)槽身预制,转弯段间隔一跨预制的方案,即预制完成后,造槽机退到第11跨,重新开始造槽。预制完成的槽身吊装到转弯段,项目形象的称之为“借机下蛋”。
3月10日,该方案通过工程局的评审;3月29日,通过了海南省水利协会专家评审。“借机下蛋”方案很好的解决了传统施工方法,预制场征地及槽身转场和满堂架搭设的成本及安全风险,还能充分体现造槽机的优势。评审中水利专家对项目“借机下蛋”方案,给予了高度评价。
4月1日,“借机下蛋”方案已进入到全面实施阶段,同时也是对造槽机在26米高空运行可靠性的一次检验,为此项目认真进行了各施工材料,道路交通,设备物资的准备,并制定了详细的预案和演练,项目部技术、安全部门对造槽机的运行进行全过程跟踪记录。下一阶段,项目部将扎实推进科技创新,加快发展项目新质生产力,推动技术创新迈向新高度。
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