在平庄煤业老公营子矿有这么一个班组,他们几乎每天都重复同样的工作——罐道维护,看似很平凡的岗位,其中的很多小事都是不平凡的。例如能节会省就是这个班组所有员工的共同特点。在这个行业他们坚持了十几年,自投产开始,就在这里工作。无论是修理液压站还是维护罐道,只要是在设备旁边,他们总能“扣”出点效益。
以前,主井液压站在出厂时,由于设计思路问题,装设了加热装置而没有冷却装置,完全依靠箱体表面的散热冷却。几乎长期处于24小时不间断工作状态,液压油温度经常在50°C以上,靠自身箱体冷却已不能满足其冷却需要,经常报出液压站油温过高故障,时不时就会影响生产。
这帮小伙子们凑到一起,你一言我一嘴,既省钱又好用的办法就这么“凑”出来了。通过长期观察,主井7楼通风良好,室温较低,在这里安装一台井下回收来的通风机,经风管接到10楼液压站边,直接对着液压站箱体吹风,既解决了液压站制冷问题,还节省了资金。
他们还很会算计。绞车液压设备出现故障,返回厂家修理,既费钱又耽误生产,他们就自行购买维修手册,制定自主维修规程进行一起维修。有人劝他们,说这样不仅费劲受累,厂家还不买好,他们却不以为然。十多年来,机电区的创新成果一直在矿里名列前茅,每年节省大量外委维修成本费用。
当然,他们不仅会省钱,在创新方面,也是一顶一的好手。副井推车机使用的是木质结构,推车后没有缓冲的余地,而且使用寿命短,基本上一周换一根,既浪费又费时。他们就仔细研究现有废旧物资,将原木质结构推车杠更改为钢制材料,并且在前端加设多层废旧皮带板块,这样,不仅增大了推车时的缓冲力度,还节省了大量木材。