金元集团习水电厂3号机组实现全负荷脱硝

发布时间:2016-08-30   来源:本站编辑

  8月23日13:05,金元集团习水电厂3号机组并网成功,氮氧化物排放全过程达标排放,打破了以前“机组启动不能全负荷投脱硝”的思想禁锢。

  2015年3月习水电厂全停进行脱硫脱硝技改,同年11月技改完成后机组相继投运,因对新加装脱硝设备无实际运行经验,多次机组启动过程均未能达到全负荷投脱硝要求。综合对机组启动油耗、脱硝反应器温升率、反应器吸热能力、机组启动缸温及胀差要求、反应器要求最低投入温度等分析,总结出------想全负荷投脱硝,别想!

  然而,国家对环保要求日趋严格,一旦环保指标不达标,将面临巨额处罚!问题严峻,不可逾越,不可逃避。习水电厂只有群策群力,集思广益,想尽一切可行的办法,才是上策。为了这个“突破”,习水电厂主要做了以下工作:

  一是制定机组启动流程图。简言之,就是机组启动各环节的配合、顺序图,既要达到节点合理,更要突出重点,时间要控制得当,关键环节绝不能漏项。经过反复近20次讨论、修改,终于“有点模样”。经过这次3号机组启动检验证明,制定的机组启动流程图虽有部分还得再次完善,但整个脉络是清晰的、适合于现场的。

  二是作好粉仓空仓快速制粉、投粉机部署。为了保证粉仓安全,机组停运时几乎每次都要求烧空粉仓,对于中间储仓式制粉系统来说,无粉启动要求快速投用喷氨背道而驰。想要解决脱硝反应器达到既定温升率问题,必须快速制粉,否则就是“巧妇难为无米之炊”。因此在机组启动前,制粉系统必须确保可靠备用,制粉系统各辅机试运正常;原煤仓按启动煤质、煤位要求进行上煤;锅炉点火后,烟温、风温达到条件及时启动排粉机,启动球磨机慢传进行暖磨,以达到快速启动制粉系统条件。本次机组启动在并网前,粉位就已达2米,为稳定投入给粉机运行打奠定了基础。

  三是尽力提高汽机缸温,减少暖机等待时间,让机组“冷启变热启”。按以往惯例,加热蒸汽从汽机快冷装置管道倒灌进入汽缸进行加热,因受管道通流量,压力过高盘车装置易脱扣影响,加热温度总是停留在170℃左右,很难突破。在未改造加热管道通径的情况下,如何提升加热温度,要提高热容量怎么办?再热器系统不就是一个有很大容量的系统?完全可以一试!加热汽源由临机再热冷段至厂汽母管,再至本机再热冷段,利用再热器的大容量满足流量压力要求,加热汽源稳定。第一个阶段加热至90℃时,温度不再上长,接近大气压力下饱和温度,如继续加热汽将从高、中压缸轴封处漏出,所以必须改变方式;第二个阶段是送上高、中压缸轴封汽进行抽真空,保证蒸汽不外泄,均匀进入汽缸。整个过程中,再热器压力控制在0.35MPa左右。功夫不负有心人,本次汽缸加热,高压内缸上内壁温达到234℃,达到前所未有的“高度”,汽缸总胀达到5.5mm。机组并网加负荷后,大大减少暖机时间,机组“冷启变热启”成为现实。

  四是锅炉侧作好快速投运脱硝喷氨的准备工作。一是尽最大努力投运炉底加热,将汽包壁温尽可能提高至140℃左右,压力提升至0.45MPa,过热器管道管壁度均超过100℃,脱硝SCR反应器后烟温有所上升,整个烟道系统烟温均有所提升,减少锅炉点火初期的用油消耗,减少脱硝SCR反应器庞大热容量升温等待时间。二是点火前对脱硝喷氨系统进行检查、吹扫、排污,确保管道畅通,稀释风机运行正常,在脱硝反应器烟温达到条件时能及时投入喷氨运行,绝对不能因为该系统的问题拖机组启动“后腿”。

  这次3号机组的顺利启动,打破了之前“机组启动不能全负荷投脱硝”思想禁锢,是习水电厂“只为成功想办法,不为困难找理由” 理念的最好诠释。

      关键词: 金元集团,习水电厂

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