截至5月24日,国家能源集团铁路装备历史累计生产一般检修轴承13万余套,节约检修成本约1.22亿元,提质增效成绩明显,有效盘活资金流,为经营生产提供坚实保障。
图为职工正在进行轴承检修
铁路装备轴承一般检修项目的实施,彻底填补了集团内部轴承大修、新造轴承供应链环节中的的“空挡”。公司立足生产检修实际,持续优化生产工序,紧盯过程质量控制和工艺完善,制定了危险源识别及质量隐患防范处理等措施,做到关键设备均安装有自动误差报警设施,先后攻克了26型轴承压罩机一批核心关键技术,突破了脱脂清洗机组、游隙检测仪等多项技术难题,自主研发设计了轴承剩磁自动检测设备。编辑整理了轴承外观缺陷判定图谱,加严了关键工序内控标准,实现了日产200套的生产能力,修复率61.69%,投入运用13万余套,在行业内竞争优势及技术地位稳步提升。按照“轴承发出时间和待修品轴承接收时间合理调配运力资源”的原则,减少空车返程的运力消耗,提升运输效率,最大限度降低外供轴承成本。
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