“现场检查506167接地刀闸三相已经拉开。”10月31日17时34分,在安徽±1100千伏古泉换流站,两名运维人员正进行极Ⅰ高端、极Ⅱ高低端换流变进线开关冷备用操作。当日,古泉换流站2023年度精益化检修工作全部完成。
10月25日,检修人员在古泉换流站对电容器开展喷涂作业。徐乐旸 摄
±1100千伏昌吉—古泉特高压工程自2019年9月投运以来,连续两年经受了1100万千瓦大负荷运行考验,已累计向华东地区输送电量超2200亿千瓦时。
此次古泉换流站年检于10月24日启动,800余名检修人员参与,共完成5240项例行检修、28项特殊性检修、96项缺陷消除工作和12项隐患治理工作。35家参检单位的作业人员、60台大型机械机具在41个工作面同步开展作业。
“本次检修涉及多项斗臂车高空作业,吊装区域狭窄,工作负责人要明辨检修工序风险,严防高空坠落、机械伤害和触电等安全事故的发生。”10月31日7时30分,作业面监管人、古泉换流站二次检修班员工阮巍对检修人员进行安全交底。
古泉换流站二次检修班在本次年检中的主要工作是直流场纯光纤电流互感器改造。这项改造属于年度检修中的隐患治理工作。“部分在运的纯光纤电流互感器存在本体抗低温性能差、防水能力低等问题。”阮巍说,“所以这次我们更换了6个存在隐患的互感器。”
更换工作涉及吊车、斗臂车等大型机械,属于二级风险作业,存在机械伤害、高处坠落、低压触电等危险点。为此,古泉换流站制订了相应的吊装方案和“三措一案”。“吊装过程中我们有专人指挥,起吊过程中会加装牵引绳,防止设备晃动。”古泉换流站站长樊培培介绍,“我们还要求所有进行试验的设备与相邻设备做好物理隔离,为大型机械划定了行驶路线,总之就是要管住各个细节。”
斗臂车将两名检修人员送至互感器本体位置。拆除互感器前,他们需要先拆除互感器及管母周边的金具,然后安装起吊带,拆除底座螺丝。准备工作完成后,吊车缓缓吊起互感器本体和管母。由于管母和互感器的重量存在差异,吊装过程中极易发生倾斜,稍不注意就会导致设备因受力不均而损坏。地面作业人员将两条吊装带固定在管母两侧,通过计算确定吊装带长短,再合并两条吊装带作为牵引点。吊车勾起牵引点缓缓上升。两名地面作业人员拉着加装的牵引绳,以保持起吊设备的稳定。
同时,在极Ⅰ高端阀厅内的检修现场,两名检修人员穿好连体防尘服,手持强光手电,爬进换流阀阀体,蜷缩着对所有水管接头处开展外观检查和力矩检查。“换流阀内部空间狭小,密布的晶闸管和电抗器都很脆弱,也不能有灰尘污染,检查时要集中注意力。”工作负责人郑海鑫说。4个小时后,检修人员完成换流阀阀体的各项检查工作。
为保证年检工作安全高效开展,国网安徽超高压公司从组织方案、风险防范和安全管控方面制订了详细的检修策略。通过划分工作面,该公司在各作业面设置专职安全员、监理和技术监督人员,安排站内管理人员每日到岗到位监督。41名工作面监管人作为各项工作的总协调人和“项目经理”,通过“亮身份”强化监管人的作用,做到“守土有责”。樊培培介绍,古泉换流站细化各个检修现场的作业流程,严格把控特种车辆资质、检修质量、现场安全等关键环节。
古泉换流站年检期间,±1100千伏吉泉线检修同步展开。10月30日,在距古泉换流站148千米的庐江县庐城镇陈家庄村,两名检修人员在吉泉线一基铁塔上用绝缘子检测仪对绝缘子进行零值检测,并仔细检查是否存在绝缘串销钉脱落、导线断股等隐患。
在吉泉线的检修中,合肥供电公司作业人员还应用了电动升降装置等新设备。“检修人员乘电动升降装置不到1分钟就能登上高空线路,降低了工作强度和安全风险,提高了检修效率。”合肥供电公司输电运检中心主任许义介绍。(陈良雪 祝捷 李岩)
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