“0点31分,灵绍直流双阀组解锁成功,恢复运行。”3月20日凌晨,浙江±800千伏绍兴换流站当班值长王华在工作群中汇报,绍兴换流站完成第6次年度综合检修。本次检修的顺利完成,为今夏浙江用电高峰期和杭州亚运会期间的电力保供打下坚实基础。
绍兴换流站是±800千伏灵绍直流受端换流站,于2016年8月投运。3月9~16日,国网浙江省电力有限公司所属多家单位的600余名检修人员参与该站年度检修,累计完成例行检修项目、特殊性检修等项目106项。
精益检修夯实安全基础
“本次年度检修较往年提前了6个月。检修完成后,绍兴换流站将经历为期一年半的运行周期和两次迎峰度夏的考验。”来自国网浙江超高压公司的检修现场负责人焦晨骅介绍。该公司作为本次年度检修牵头单位,在往年对检修现场进行精益化管理的基础上,增加了设备精益化检修项目,使检修工作由“管理精益化”向“全面精益化”转变。
3月15日,在换流变压器广场,设备主人步顺德半蹲在A相换流变压器的事故排油系统管道旁,用水平尺测量波纹管及两侧管道的水平状态,随后用扳手调节波纹管螺杆,确保松紧度符合要求。“事故排油系统是我们在2020年加装的新设备。我们发现,当环境温度变化时,由于排油系统管道热胀冷缩,波纹管容易受管道挤压而变形。”步顺德说。
检修人员对6台换流变压器的事故排油系统管道进行了专项排查,调整存在安全隐患的波纹管的螺杆、螺栓松紧度。
在本次年度检修中,国网浙江超高压公司结合日常运维经验和反事故措施排查情况,针对绍兴换流站近年来加装的换流变压器升高座等新设备进行检修。
实时掌握设备工况
“直流场摄像头全部联网成功,可见光、红外测温情况正常。”3月13日,在绍兴换流站主控室内,运检人员钱松林通过对讲机与现场检修人员开展设备联调。
主控室内的LED大屏上,数字化换流站全景视频融合系统正在运行。该系统可“一张图”展示全站设备的可见光图像,同步显示换流变压器广场、直流场、换流阀的红外测温数据等运行工况信息。
在本次检修中,国网浙江超高压公司运检人员又在直流场和交流滤波器场加装了70个可见光摄像头,并把它们连入换流站全景视频融合系统,提高该系统的信息感知能力。该公司数字化换流站项目负责人富银芳介绍,全景视频融合系统初步具备自我感知和数字化表达、设备状态分析和诊断、事故处置响应、智能管控四个功能,有助于提高运检效率。
当天,运检人员还应用换流变压器设备分析和故障诊断系统,调阅相关部件三维模型,测试系统的设备状态评估及预测功能,检验系统设备状态分析和诊断能力。
国网浙江电力在绍兴换流站应用物联网、人工智能、三维建模、北斗定位等新技术,融合自动化采集设备监测数据,实现设备远程智能巡检、数据集中监测、故障处置策略自动推送。新技术的应用,提升了运检人员管控设备的能力,保障换流站长周期安全稳定运行。
科学组织自主检修
“36.2摄氏度,体温正常,人证相符,可以进入。”3月9日,在绍兴换流站年检首日,600余名检修人员有序陆续通过了红外测温仪一体机和人脸识别系统检测,进入换流站开展作业。
在本次年检开始前,国网浙江超高压公司组建现场疫情防控小组,建立了以智能管控技术应用为基础的防疫管控体系,为现场作业人员建好健康码、行程轨迹等“健康档案”。
“直流控制保护系统非常复杂,哪怕是单一逻辑的软件修改,也要充分考虑对整个系统可能带来的影响,以及相关策略的同步调整。”在直流控制保护系统设备自主检修区域,相关工作负责人龚凌云带领自主检修团队,对照直流控制保护系统软件修改单,逐一检查极1高端直流控制保护系统的控制逻辑,确保软件修改准确无误。
根据国家电网有限公司直流专业设备检修自主化相关要求,国网浙江超高压公司组建自主检修攻坚组,按照“由点到面、稳步推进”的原则,开展包含换流阀、阀水冷系统等核心设备在内的完整阀组自主检修工作。
此外,国网浙江超高压公司成立了现场反违章稽查队,采用“四不两直”与远程稽查相结合的方式,构建全过程、全方位的安全监督和保障体系,安全高效完成了本次年检。(刘海山 殷芷 彭溢)
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